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预拌流态固化土用于预成孔咬合桩的试验研究报告——基于5℃水环境

   日期:2026-04-06 14:42:53     来源:网络整理    作者:本站编辑    评论:0    
预拌流态固化土用于预成孔咬合桩的试验研究报告——基于5℃水环境
为满足基坑支护预成孔咬合桩在5℃恒温浸水环境下的受力与止水要求,本试验以工程现场粉质土+砂性土混合料为骨料,采用B1型工业固废基复合胶凝材料(钢渣、矿渣、粉煤灰、脱硫石膏),依据GB/T 50123-2019、T/CECS 1037-2022、DB37/T 5345-2025开展12%、15%、18%、20%四组固化剂掺量对比试验,测试3d、7d、28d抗压强度及28d抗渗系数。
结果表明:随固化剂掺量提升,强度与抗渗性能显著提升;18%掺量可全面满足设计指标,5℃浸水养护下3d=0.56MPa、7d=0.94MPa、28d=1.72MPa,28d渗透系数=2.1×10⁻⁷cm/s;20%掺量性能增幅收窄、经济性下降;12%~15%掺量早期强度不足。本研究可为低温水环境下咬合桩施工提供直接数据支撑。

一、试验概况

1.1 工程背景与试验目的

本次试验针对基坑支护咬合桩工程,具体工况及要求如下:
  • 咬合桩型式:A+B+A型式,其中B桩为流态固化土止水桩
  • 桩体参数:桩径1.0m/0.8m、桩深20m,采用泵送浇筑
  • 现场环境:桩孔长期有水,养护条件为5℃恒温水槽浸水养护(模拟现场不利环境)
  • 设计核心指标:5d强度≥0.7MPa、28d强度≥1.0MPa、28d渗透系数≤1.0×10⁻⁶cm/s
试验目的:明确不同固化剂掺量下,流态固化土的强度增长规律与抗渗性能,最终确定适配本工程的最优配合比。

1.2 试验依据

本次试验严格遵循以下标准及文件要求,确保试验结果合规、可靠:
  1. GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》
  2. T/CECS 1037-2022《预拌流态固化土填筑技术标准》
  3. GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》
  4. DB37/T 5345-2025《山东省建筑工程流态固化土应用技术规程》
  5. 预拌流态固化土预成孔灌注桩试验方案
  6. 本工程基坑支护咬合桩设计要求

1.3 试验材料

试验所用材料均取自工程现场,经检测符合相关标准,具体参数如下:
  • 土料:粉质土+砂性土混合料,级配连续,塑性指数适中,天然含水率16.7%,无杂质、无大颗粒,适配流态固化土搅拌及泵送要求。
  • 胶凝材料B1:以工业固废为主要原料,包括钢渣(≥400目)、S95级矿渣、粉煤灰、脱硫石膏,搭配PO 42.5水泥,协同发挥早强、致密、抗渗作用。
  • 拌合水:工程专用清洁水,无杂质、无腐蚀性,满足试验及施工用水要求。

1.4 试验配合比设计

按“固化剂掺量=固化剂质量/(干土+固化剂质量)×100%”,设计4组不同掺量对比试验,具体配合比(质量份)如下表所示:

编号

固化剂B1

固化剂掺量

扩展度(mm

A-6

1045

181

460

12%

160

A-3

1017

220

448

15%

165

A(基准)

990

260

435

18%

180

A+2

975

280

429

20%

170

二、试验方法

本次试验全程按标准流程操作,确保试验数据真实、可重复,具体试验方法如下:
  1. 土料性能测试:采用GB/T 50123-2019标准,完成土料含水率、颗粒级配、液塑限等基础参数检测,确认土料符合试验要求。
  2. 试件制备:制作70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试块,搅拌均匀后直接入模,在4~6℃环境下预养护48h后脱模,脱模后继续放入5℃恒温水槽浸水养护,直至达到规定龄期。
  3. 抗压强度测试:按GB/T 50081-2019标准执行,每组分3块试块,测试3d、7d、28d抗压强度,取3块试块的平均值作为最终强度值。
  4. 抗渗性能测试:按GB/T 50123-2019标准,采用变水头法测试28d渗透系数,重点验证基准配比(18%掺量)的抗渗性能。
  5. 扩展度测试:采用扩展度板现场测定,实时控制流态固化土的流动性,确保适配泵送施工要求。

三、试验结果与分析

3.1 抗压强度结果(5℃浸水养护)

不同固化剂掺量下,流态固化土在5℃浸水养护条件下的强度测试结果如下表所示,结合设计指标进行详细分析:

固化剂掺量

扩展度(mm

3d强度(MPa

7d强度(MPa

28d强度(MPa

12%

160

0.35

0.54

1.00

15%

165

0.44

0.75

1.38

18%(基准)

180

0.56

0.94

1.72

20%

170

0.61

0.96

1.75

强度分析

  • 12%掺量:3d、7d强度均偏低,未达到设计早强要求;28d强度1.00MPa,勉强满足设计指标,整体性能不佳,不推荐使用。
  • 15%掺量:7d强度约0.75MPa,接近设计临界值,但3d强度仅0.44MPa,不满足5d≥0.7MPa的等效要求,存在早期强度不足的风险,不适用于本工程。
  • 18%基准掺量:3d强度0.56MPa,推算5d强度约0.77MPa,满足设计等效要求;7d强度0.94MPa、28d强度1.72MPa,均大幅超过设计指标,强度发展均衡、稳定。
  • 20%掺量:强度与18%基准掺量接近,3d、7d、28d强度仅小幅提升,但固化剂用量增加,经济性明显下降,性价比不高,无需选用。

3.2 抗渗性能结果(18%基准配比)

重点对18%基准掺量的流态固化土进行28d抗渗性能测试,结果如下:
  • 实测28d渗透系数:2.1×10⁻⁷ cm/s
  • 设计要求:≤1.0×10⁻⁶ cm/s
  • 结论:实测渗透系数远低于设计要求,满足止水桩核心抗渗需求,止水可靠性高,可有效阻断桩体渗水通道。

3.3 工作性评价

结合扩展度测试结果及现场模拟泵送试验,对各组配比的工作性评价如下:
  • 18%基准掺量:扩展度180mm,流态均匀,自流平性能良好,无离析、无泌水现象,可顺畅适配20m深桩的泵送浇筑要求。
  • 其他掺量:12%、15%掺量扩展度偏低,泵送阻力较大;20%掺量扩展度170mm,虽可泵送,但流动性略差于18%掺量。
  • 整体工作性:所有配比搅拌至浇筑的时间控制在6h内,工作性保持稳定,不会出现初凝、结团等影响施工的问题。

四、机理分析

1. 低温水化特征

5℃低温环境会显著减缓胶凝材料的水化速率,导致早期强度增长缓
,但B1型胶凝体系中,熟料、矿渣与石膏协同作用,可稳定生成钙矾石(AFt)与C-S-H凝胶,有效弥补低温对水化反应的影响,确保早期强度达标,同时形成致密的内部结构。

2. 固废协同作用

B1型胶凝材料以工业固废为核心,各组分协同发挥作用,提升流态固化土的综合性能:
  • 钢渣(≥400目):作为微集料填充在土颗粒与胶凝产物之间,优化内部级配,提升体系密实度,同时增强抗渗性能。
  • 矿渣(S95级):主导后期强度增长,水化生成的C-S-H凝胶可进一步填充孔隙,改善孔结构,提升长期强度与耐久性。
  • 脱硫石膏:调控胶凝材料的凝结时间,促进钙矾石(AFt)生成,既提升早期强度,又改善体系体积稳定性,避免收缩开裂。

3. 抗渗机理

18%固化剂掺量下,流态固化土可形成“连续胶结体系+AFt晶体骨架+C-S-H凝胶填充”的三重致密结构:胶结体系将土颗粒紧密粘结,AFt针棒状晶体形成空间骨架,C-S-H凝胶填充剩余微小孔隙,有效阻断贯通性渗水通道,使渗透系数降至10⁻⁷量级,满足止水桩的高抗渗要求。

五、合规性判定

结合试验结果,对照设计指标及相关标准,对18%基准掺量的流态固化土进行合规性判定,结果如下:
  1. 强度合规:5d推算强度≈0.77MPa≥0.7MPa,28d强度1.72MPa≥1.0MPa,完全满足设计强度要求。
  2. 抗渗合规:28d渗透系数2.1×10⁻⁷cm/s≤1.0×10⁻⁶cm/s,满足止水设计要求,止水性能可靠。
  3. 施工性合规:扩展度180mm,适配20m深桩泵送浇筑,搅拌至浇筑的工作性稳定,符合施工工艺要求。
  4. 标准合规:试验流程及结果均满足T/CECS 1037-2022、DB37/T 5345-2025及本工程设计文件要求,试验数据合规、有效。

六、综合结论

结合四组掺量对比试验的结果、机理分析及合规性判定,得出以下综合结论:
  1. 最优配合比:固化剂掺量18%、扩展度180mm,为本次基坑支护咬合桩工程的唯一推荐配比,综合性能最优。
  2. 性能确认(5℃浸水养护):3d强度0.56MPa、5d推算强度≈0.77MPa、7d强度0.94MPa、28d强度1.72MPa,28d渗透系数2.1×10⁻⁷cm/s,全面满足设计指标。
  3. 工程适用性:该配比可用于桩径0.8m/1.0m、深度20m的预成孔咬合桩,能有效满足止水与受力要求,适配现场泵送施工工况。
  4. 经济性分析:18%掺量的流态固化土,在满足所有设计指标的前提下,材料成本最优;20%掺量性能增幅有限,成本增加,不推荐;12%~15%掺量早期强度与抗渗性能不达标,无法用于本工程。

七、施工建议

为确保流态固化土咬合桩施工质量,结合本次试验结果,提出以下施工建议,供现场施工参考:
  1. 配合比控制:严格按照推荐配比施工,固化剂掺量控制在18%,扩展度控制在180mm左右,严禁随意调整掺量或加水,避免影响强度与抗渗性能。
  2. 试桩验证:施工前先浇筑3根Φ800mm试桩,验证搅拌、泵送、浇筑及养护工艺的适配性,确认合格后再开展大面积施工。
  3. 养护控制:低温环境(≤5℃)下,采用浸水养护方式,养护时间不低于28d,避免冻害影响桩体强度与抗渗性能。
  4. 质量管控:搅拌至填筑的总时长控制在6h以内;每200m³检测一次扩展度,确保工作性达标;每400m³留置一组抗压试块,定期检测强度,全程把控施工质量。
 
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