

一、试验概况
1.1 工程背景与试验目的
咬合桩型式:A+B+A型式,其中B桩为流态固化土止水桩 桩体参数:桩径1.0m/0.8m、桩深20m,采用泵送浇筑 现场环境:桩孔长期有水,养护条件为5℃恒温水槽浸水养护(模拟现场不利环境) 设计核心指标:5d强度≥0.7MPa、28d强度≥1.0MPa、28d渗透系数≤1.0×10⁻⁶cm/s
1.2 试验依据
GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》 T/CECS 1037-2022《预拌流态固化土填筑技术标准》 GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》 DB37/T 5345-2025《山东省建筑工程流态固化土应用技术规程》 预拌流态固化土预成孔灌注桩试验方案 本工程基坑支护咬合桩设计要求
1.3 试验材料
土料:粉质土+砂性土混合料,级配连续,塑性指数适中,天然含水率16.7%,无杂质、无大颗粒,适配流态固化土搅拌及泵送要求。 胶凝材料B1:以工业固废为主要原料,包括钢渣(≥400目)、S95级矿渣、粉煤灰、脱硫石膏,搭配PO 42.5水泥,协同发挥早强、致密、抗渗作用。 拌合水:工程专用清洁水,无杂质、无腐蚀性,满足试验及施工用水要求。 
1.4 试验配合比设计
编号 | 土 | 固化剂B1 | 水 | 固化剂掺量 | 扩展度(mm) |
A-6 | 1045 | 181 | 460 | 12% | 160 |
A-3 | 1017 | 220 | 448 | 15% | 165 |
A(基准) | 990 | 260 | 435 | 18% | 180 |
A+2 | 975 | 280 | 429 | 20% | 170 |
二、试验方法
土料性能测试:采用GB/T 50123-2019标准,完成土料含水率、颗粒级配、液塑限等基础参数检测,确认土料符合试验要求。 试件制备:制作70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试块,搅拌均匀后直接入模,在4~6℃环境下预养护48h后脱模,脱模后继续放入5℃恒温水槽浸水养护,直至达到规定龄期。 抗压强度测试:按GB/T 50081-2019标准执行,每组分3块试块,测试3d、7d、28d抗压强度,取3块试块的平均值作为最终强度值。 抗渗性能测试:按GB/T 50123-2019标准,采用变水头法测试28d渗透系数,重点验证基准配比(18%掺量)的抗渗性能。 扩展度测试:采用扩展度板现场测定,实时控制流态固化土的流动性,确保适配泵送施工要求。 
三、试验结果与分析
3.1 抗压强度结果(5℃浸水养护)
固化剂掺量 | 扩展度(mm) | 3d强度(MPa) | 7d强度(MPa) | 28d强度(MPa) |
12% | 160 | 0.35 | 0.54 | 1.00 |
15% | 165 | 0.44 | 0.75 | 1.38 |
18%(基准) | 180 | 0.56 | 0.94 | 1.72 |
20% | 170 | 0.61 | 0.96 | 1.75 |
强度分析
12%掺量:3d、7d强度均偏低,未达到设计早强要求;28d强度1.00MPa,勉强满足设计指标,整体性能不佳,不推荐使用。 15%掺量:7d强度约0.75MPa,接近设计临界值,但3d强度仅0.44MPa,不满足5d≥0.7MPa的等效要求,存在早期强度不足的风险,不适用于本工程。 18%基准掺量:3d强度0.56MPa,推算5d强度约0.77MPa,满足设计等效要求;7d强度0.94MPa、28d强度1.72MPa,均大幅超过设计指标,强度发展均衡、稳定。 20%掺量:强度与18%基准掺量接近,3d、7d、28d强度仅小幅提升,但固化剂用量增加,经济性明显下降,性价比不高,无需选用。 
3.2 抗渗性能结果(18%基准配比)
实测28d渗透系数:2.1×10⁻⁷ cm/s 设计要求:≤1.0×10⁻⁶ cm/s 结论:实测渗透系数远低于设计要求,满足止水桩核心抗渗需求,止水可靠性高,可有效阻断桩体渗水通道。
3.3 工作性评价
18%基准掺量:扩展度180mm,流态均匀,自流平性能良好,无离析、无泌水现象,可顺畅适配20m深桩的泵送浇筑要求。 其他掺量:12%、15%掺量扩展度偏低,泵送阻力较大;20%掺量扩展度170mm,虽可泵送,但流动性略差于18%掺量。 整体工作性:所有配比搅拌至浇筑的时间控制在6h内,工作性保持稳定,不会出现初凝、结团等影响施工的问题。 
四、机理分析
1. 低温水化特征
2. 固废协同作用
钢渣(≥400目):作为微集料填充在土颗粒与胶凝产物之间,优化内部级配,提升体系密实度,同时增强抗渗性能。 矿渣(S95级):主导后期强度增长,水化生成的C-S-H凝胶可进一步填充孔隙,改善孔结构,提升长期强度与耐久性。 脱硫石膏:调控胶凝材料的凝结时间,促进钙矾石(AFt)生成,既提升早期强度,又改善体系体积稳定性,避免收缩开裂。
3. 抗渗机理

五、合规性判定
强度合规:5d推算强度≈0.77MPa≥0.7MPa,28d强度1.72MPa≥1.0MPa,完全满足设计强度要求。 抗渗合规:28d渗透系数2.1×10⁻⁷cm/s≤1.0×10⁻⁶cm/s,满足止水设计要求,止水性能可靠。 施工性合规:扩展度180mm,适配20m深桩泵送浇筑,搅拌至浇筑的工作性稳定,符合施工工艺要求。 标准合规:试验流程及结果均满足T/CECS 1037-2022、DB37/T 5345-2025及本工程设计文件要求,试验数据合规、有效。
六、综合结论
最优配合比:固化剂掺量18%、扩展度180mm,为本次基坑支护咬合桩工程的唯一推荐配比,综合性能最优。 性能确认(5℃浸水养护):3d强度0.56MPa、5d推算强度≈0.77MPa、7d强度0.94MPa、28d强度1.72MPa,28d渗透系数2.1×10⁻⁷cm/s,全面满足设计指标。 工程适用性:该配比可用于桩径0.8m/1.0m、深度20m的预成孔咬合桩,能有效满足止水与受力要求,适配现场泵送施工工况。 经济性分析:18%掺量的流态固化土,在满足所有设计指标的前提下,材料成本最优;20%掺量性能增幅有限,成本增加,不推荐;12%~15%掺量早期强度与抗渗性能不达标,无法用于本工程。 
七、施工建议
配合比控制:严格按照推荐配比施工,固化剂掺量控制在18%,扩展度控制在180mm左右,严禁随意调整掺量或加水,避免影响强度与抗渗性能。 试桩验证:施工前先浇筑3根Φ800mm试桩,验证搅拌、泵送、浇筑及养护工艺的适配性,确认合格后再开展大面积施工。 养护控制:低温环境(≤5℃)下,采用浸水养护方式,养护时间不低于28d,避免冻害影响桩体强度与抗渗性能。 质量管控:搅拌至填筑的总时长控制在6h以内;每200m³检测一次扩展度,确保工作性达标;每400m³留置一组抗压试块,定期检测强度,全程把控施工质量。 



