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马其一是空调两器工艺经理,在他的心里一直认为质量改善要咬紧目标、打开思路,协调多方资源推进。

生产空调内销机型时,容易出现蒸发器切片不良,针对这个问题马其一主动成立QC小组并担任组长,牵头降低切片顽症不良。他将不良信息收集汇总后,针对切片不良这个问题,组织小组成员现场分析验证。

发现切片时刀架距离工件较远,刀片厚度过薄,跑偏后产生毛刺是导致不良发生的根源所在。确定原因后,首先小组成员利用质量工具:故障树等分析失效模式及事件的影响,得出关键因素进行验证。其次,通过对标行业内、供体内的工序,通过使用质量工具、对标学习,得出我们标准的差,管理的差,进行完善改进。最终定出改善措施:操作标准化、规定切片标准、增加刀片2mm厚度、刀片位置、刀片角度标准要求,生产工艺优化完成后,对内销机型进行跟踪,现场工程不良降低5.64%,达到公司1%工程不良目标。
此次改善从生产工艺上规避不良,在提升产品质量的同时效率也得到了提升,实现双赢。在此次质量改进中,马其一在思路上大胆创新,在实施时小心求证,从流程体系上解决问题,充分实现了作为一名工艺经理的价值。


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