先将煤粉收集器全部整体打磨,重点对焊口,焊缝,加工面进行细致处理,再均匀进行喷漆……
机修厂的张雪,现在干起这活来,已经“信手拈来”。
自制加工一直是机修厂工作的“重头戏”,没有统一标准,各类自制加工曾经让“张雪”们“压力山大”,面对自制加工没有资料、没有技术支持、没有专业人员等诸多问题,机修厂自制加工专班各处查找资料,利用零碎的资料对加工件进行仔细研究。没有配件,便回收复用;没有拆卸工具,便自己制作。
近期,他们通过翻阅相关资料,在现场反复测量人车链接器孔径数据,他们既“避了自制加工无标准的‘短’,还扬了自主研发的‘长’,成功自制出了“人车链接器”。他们积极搭建渠道和平台,充分挖掘职工智慧,发动大家围绕自制加工动脑筋、想办法,形成人人参与节支降耗、降本增效的强大合力,有力推动自制加工工作持续深入开展。
“我们通过把自制加工标准下达到班组,加大学习力度,进一步提升标准意识,做到有标准、行标准、达标准。”机修厂杨方鑫说。
现在自制加工标准化流程工作已经正常开展,并成为该厂的节支降耗重点项目。“小车间”里面也有“大能量”和“大效益”,机修厂全体干部职工主动作为,充分激发内部潜能,以自制加工“标准之钥”打开“自制加工”之门。
小编:王磊荣/编审:于树磊/审核:赵鹏
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