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工艺玩具
“两带两创”结硕果——创新改造生产工艺,创效百万元
日期:2023-08-09 20:37:56 来源:网络整理 作者:本站编辑 浏览:
18
评论:0
近日,生产管控中心燃化工序党支部“党组织带党员创效”项目
《提高除盐水温度》项目,取得可喜成效,顺利结项。该项目投运后把混床进水温度由过去的
40
℃提高到
75
℃,提高了回水率,降低了反渗透系统制除盐水运行时间,使锅炉给水温度提高了
25
℃,有效节约了锅炉燃烧用煤。
燃化工序化水系统制水工艺为三套反渗透、五组混床,脱盐水处理量
380t/h
。在日常生产中,来自氧化铝工区的蒸发回水
300t/h
,温度大约
75
℃。蒸发回水经过换热系统降温后,再经混床处理,供热电工区使用。
按照以往工艺要求,混床进水温度需控制在
40
℃以内,蒸发回水必须经过换热降温后才能进入化水工艺系统制除盐水,极大限制了蒸发回水的利用,并且造成了热量的损失。工序经过仔细研究论证,决定对混床进行改造,提升混床进水温度适应范围,以适应蒸发回水温度,有效提高回水率,降低热量损失。
方案制定后,燃化工序党支部年初将该项目列入“党组织带党员创效”项目。
该项目由支部委员王晞昶牵头,带领王建军、邓永国等
7
名党员进行项目攻关。
他们首先对混床树脂置换成高温树脂,并进行了中型试验,结果显示高温树脂基本能满足
75
℃蒸发回水制水要求。结合试验结果,他们分工协作,根据现有工艺,对
1#
、
2#
混床实施高温树脂工艺改造,同时对
2
台混床目镜及附属构件进行耐高温改造;把
4#
除盐泵改造成为热除盐水泵。最后他们将
1#
和
2#
混床进、出水进行隔离,成为单独的一套系统,该系统全部使用
75
℃的蒸发回水,用
4#
除盐水泵直供除氧器。
7
月份,该项目实施投运后,除盐水进水温度平均达到
70
℃,超额完成预定目标,使锅炉给水温度提高了
25
℃,节约了燃煤消耗,该项目实施后,年创效
400
万元。
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