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抚顺高新区双旗精细化工有限公司“2·10”一般爆燃事故调查报告
2026-04-26 19:47
抚顺高新区双旗精细化工有限公司“2·10”一般爆燃事故调查报告

抚顺高新区双旗精细化工有限公司“2·10”一般爆燃事故调查报告

2026年2月10日22时12分许,在抚顺高新技术产业开发区双旗精细化工有限公司偶氮二异丁腈车间发生一起爆燃事故,事故造成2名包装工人重伤、1名工人轻伤,直接经济损失约279万元。

调查认定:抚顺高新区双旗精细化工有限公司“2·10”一般爆燃事故是一起生产安全责任事故。“2·10”事故是一起企业违规操作、安全设备维护保养不到位、安全管理责任未有效落实造成的生产安全责任事故。

直接原因:双旗公司违规关闭偶氮二异丁腈车间干燥分离系统中翅片管式换热器冷却水阀门,长期未对换热器积尘定期清理,循环氮气中粉尘在翅片管式换热器沉积,导致冷却效果降低或失效,气流通过换热器阻力增加、摩擦加剧,引发偶氮二异丁腈温度升高激烈分解放出异丁腈自由基及氮气,干燥分离系统中内部压力迅速增大,导致翅片管式换热器南侧端面焊缝憋压开裂,大量偶氮二异丁腈粉尘快速外泄,摩擦产生静电,引发粉尘爆燃和火灾。

间接原因:

1.企业未有效落实安全生产主体责任,公司主要负责人、其他负责人安全意识淡薄,未对翅片管式换热器进行经常性维护保养,未从源头上防范化解重大安全风险。

2.企业落实全员安全生产责任制不到位,各级人员仅凭经验作业,翅片管式换热器冷水未投入使用,对存在的安全风险重视不足。

3.企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位,未科学研判工艺危害,未识别出物料聚集、局部超温的风险,未采取安全风险管控措施。

4.企业日常安全管理不严,制定的安全规章制度没有针对性,编制的操作规程不细不实,无法指导现场及时消除生产安全事故隐患。

相关物料危险特性:

  • 过偶氮二异丁腈遇高热、明火或与氧化剂混合,经摩擦、撞击有引起燃烧爆炸的危险。燃烧时,放出有毒气体。受热时性质不稳定,40℃逐渐分解,至103~104℃时激烈分解,放出氮气及异丁腈自由基,散发出较大热量,能引起爆炸,因此干燥分离系统设计需要用氮气进行循环冷却。

生产工艺概况:

  • 偶氮二异丁腈生产采用丙酮氰醇法。先由丙酮氰醇与水合肼反应制得丁腈基肼,然后再用氯气氧化脱氢制得偶氮二异丁腈粗品,之后将偶氮二异丁腈粗品进行氧化洗涤,洗涤后与甲醇溶解结晶,离心干燥,得到产品偶氮二异丁腈。粗甲醇进行精馏提纯得到精甲醇,回收套用。

事故发生经过:

  • 2026年2月10日19时45分许,在位于抚顺高新技术产业开发区的双旗公司偶氮二异丁腈车间乙班人员组织召开班前会。20 时许,偶氮二异丁腈车间乙班11人上岗工作。22时12分许,偶氮二异丁腈车间乙班按照生产作业工序正常进行作业,其中包装岗位实际在岗3 人,分别为刘某丽、张某、张某亮。22时12分8秒,设置在偶氮二异丁腈车间三层料仓后的翅片管式换热器发生泄漏,泄漏物迅速扩散(泄漏物主要由偶氮二异丁腈粉尘、异丁腈自由基粉尘和氮气组成)。22时12分11秒,偶氮二异丁腈粉尘发生爆燃并引起火灾,现场正在进行包装作业的3人立即撤离,其中1人启动紧急停车装置,事故造成3人不同程度烧伤。事发现场有视频监控录像可以回溯。

  • 事发后受火场高温、物料泄漏等因素影响,1号、2号结晶釜过火,过火面积约1000平,并于2月10 日22时37分、2月11日1时43分及2时40分相继发生3次闪爆。

  • 事故造成偶氮二异丁腈车间厂房现场设备翅片管式换热器南侧端面焊道全部断开,三防脉冲式布袋除尘器出口控制阀下锥型接料口断开,风机端盖断裂并发生位移,三防脉冲式布袋除尘器顶盖断裂主体倾斜。起火点相邻三台结晶釜过火,现场仪表电力电缆烧毁。三层建筑的窗户损坏,过火建筑混凝土框架表面未见开裂、脱落和钢筋外露。详见图3组图4组。

全文查阅:双旗精细化工有限公司“2·10”一般爆燃事故调查报告.pdf


附:化工和危险化学品企业重特大事故警示教育案例
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