2月14日下午4时30分许,随着起重指挥一声长哨结束,重达9吨多、长度3.6米的2号机组汽动给水泵芯包成功抽出,标志着公司2B检修“主阵地战”已然打响。
汽泵芯包检修作为新年开工的第一个项目,公司上下高度重视。为保障该工作安全顺利开展,设备管理部汽机专业提前谋划,编制专项三措两案、检修文件包。此外,为确保汽泵芯包的抽出进度,汽机专业单独编制抽芯包工作票,力求在停机后,能以最快的速度将汽泵组进行隔离。
项目开工前,汽机专业安排点检前往现场进行专项工作安全技术交底,强调技术要点及工作风险点。
由于多方联动聚合力,仅用两天时间,便拆除了6根润滑油管道、5根密封水管道、多个相关热工测点,同时取下汽泵自由端端盖上7根“胳膊粗”的大螺栓、16个螺栓螺帽,为后续抽芯包工作争取宝贵时间。
在抽芯包期间,公司加强现场管理,公司分管生产领导及生产技术部、设备管理部相关人员冲锋在前、驻扎现场,牢牢把控作业风险,及时排解抽出过程中出现的技术难点。整个过程花费两个半小时,分为芯包水平抽出和倾斜吊出两个阶段。由于是毫米级的操作精度,仅在水平抽出阶段便花费2个小时,考验的是大家的“绣花功夫”,需要时刻注意芯包与泵壳间隙,防止发生摩擦,被“检修人”形象地比喻为“穿针引线”。
在倾斜抽出阶段,由于小机轴封回汽管道占据了部分吊出空间,导致芯包从0米吊出13.7米时出现了一定障碍。但这也难不倒“检修人”,将芯包自由端缓缓上扬,并在一声声哨声中调整,便顺利吊出。而这,也被他们形象地称为新年“龙抬头”。
经过各方共同努力,完成了两个半个小时的“空中飞行”,被平稳地放至芯包专用支架。接下来,汽机专业将继续严把安全质量关,持续跟进汽泵返厂检修工作,并保质保量完成汽机专业其他检修项目,确保“应修必修、修必修好、修必创优”。
来源丨设备管理部袁鹏、党群工作部
编辑:马浩磊 一审:陈林 二审:刘志蔚 签发:余略